3月27日,在采油三厂采油管理一区10-2计转站,值岗人员正在通过观测系统压力、油水腔液位等数据,调整各节点闸门开度,对新投用的就地分水装置进行精细调参,力求进一步提高前端分水量。
“新建流程投入使用后,预计每天可以增加前端分水量约600方,实现就地分水、就近注水,大幅减轻西北油田三号联合站的处理负荷及管网压力。”该区总监刘毅介绍。
采油管理一区管理着350多口生产井,随着开发的不断推进,通过注水、注气来提高采收效率的单井占比70%,并且逐年增多。如何通过加强基础建设、升级装置输送效能,进而提高运行效率、释放油井产能,一直是基层管理人员关注的问题。
该区共有计转站9座,在汇集周边单井后,经过简单的油气分离,将油水混合物输送至十几公里外的三号联合站进行处理,经过油水分离和原油脱水,再通过管线将处理达标水返输到需要注水驱油的单井上。有的单井较为偏远,只能通过车辆进行拉运,日需供水近千方,20多车次才能满足每天的生产需要,一年下来拉运费也是比不小的开支。
由于管线运力及站库处理能力相对恒定,伴随油田开发不断深入,含水量逐年上升,管输运行压力不断上升,“水油抢道”的情况也时有发生。面对区块提液量日渐增加、站库管线高负荷运行的问题,以及油建施工和拉运费用上涨的压力。通过技术改造,实现“近水解近渴”,成为提高生产效能、降低吨油成本的关键症结。
该区于2019年,在8-3计转站首次增设了就地分水装置,并对周边计转站进行“一管双用”改造,正常生产时,原油通过管道输送至计转站,关井时,站内处理达标水增压后通过原管线返输至井口注水,只需根据开关井状态及时调整管线运行方式,就能实现油和水的双向输送。
装置和管线升级改造完成后,在管网前端可实现日分水1000立方,当年新开井20口,原油平均日增产约50吨。发挥管线油水分输的功能,“以水驱油,化水为油”在管线里变起“魔术”。
8-3计转站负责人张素梅介绍,该站原本能接收附近3个计转站的来液,就地分水装置投用后,可满足4个计转站周边单井的提液需求,总输液量提高25%,管网综合含水由80%下降至55%,管输效率大大提升。
管线里的水并不是越少越好,含水过低容易引起乳化现象,会降低油品质量。“我们在持续跟踪,反复试验后,基本掌握了含水量、粘度、温度、压力间的相互关系,为今后的高效开发积累了宝贵经验,打下坚实基础。”采油管理一区高级主管高英晗说道。
通过就地分水装置,管线里的含水量大幅下降,减少了以往“水在管线来回跑,车在路上花钱运”的情况,提升了管输效率,减缓了管网的运行压力,在生产过程中,也为后期增加开井,提升产能创造了条件。“就地分水流程的高效运行,每年可增产约2.3万吨,三年来已累计实现创效超2亿元。”刘毅说。
目前,采油三厂已在采油管理一区建成就地分水装置2座,“一管双用”管线约270公里。在下半年,还将在采油管理二区投用2座就地分水装置,继续推广这一生产模式和增效经验,不断提升管网输送效率、优化站库处理效果、释放油井生产潜能,助力油田高质量发展。