今年以来,西北油田采油三厂坚持做实油藏开发基础工作,聚焦稳产增产增效,夯实“大运行”体系,积极探索多技术集成应用,持续推动油藏高效开发,全面打响增油上产“攻坚战”。
大运行提升生产时效
面对2023年原油产量配额增加4.6万吨的生产压力,各部门一体联动,实施挂图作战、统筹推进,大运行体系得到充分发挥,生产运行能力显著提升。截至目前,通过气驱、堵水等手段对15个单元/井组进行调整治理,见效12个,提升日增油能力186吨/天。
3月17日,技术人员从模型刻画、剩余油描述、药剂提升、方案设计、质量把控五项关键要素出发,对托甫台区TP154XCH实施化学堵水作业,取得良好效果。
TP154XCH 井位于TP12CX主断裂上,油气富集区,可采储量丰富,该井储集体类型为裂缝溶洞型储集体,井周存在高角度裂缝。根据地质模型刻画,高角度上水裂缝直接沟通溶洞储集体。
技术人员在分析地质模型、水侵通道的基础上,迅速制定出通过封堵沟通洞内的深源大尺度高角度裂缝的堵水治理方案。实施后,含水由施工前的 100%下降37%,由低产逆袭成日产40吨高产井,截至目前两轮堵水已累计增油1588吨,为此类井堵水探索了新方向。
精细管理推动注水增效
面对高产井的不断减少,技术人员将注水工作的目光聚焦“储采矛盾”和“注采矛盾”核心问题,重点围绕“高效井提效、变差失效井治理”两个方面开展,通过“提压力、提排量、提规模”,配合酸化+注水、注水+深抽以及短半径侧钻等手段复合挖潜,提高注水开发效果。
在注水专项治理工作中,技术人员通过系统诊断,进一步明确低无效井三类地质原因及储量动用状况,通过借鉴胜利油田压驱注水成功经验,持续提高水驱储量动用程度。
TK1058井前期井控缝洞体采出程度14.1%,远端关联缝洞体未波及,注水替油效果变差。技术人员通过大排量高压注水,在注水总量不变情况下,成功沟通多套缝洞体的储量动用。注水后含水由57%下降至0,日产由0.4吨上升至21吨保持连续生产。
深入挖潜助力增储上产
一季度以来,针对当前措施挖潜难度大的实际情况,技术人员立足油气富集区大单元提措施开展集智攻关,探索多技术集成应用,通过构建堵压、堵调、钻修三个一体化技术体系,取得较好成绩。截至目前措施增油11301吨,同比增加1629吨,创近三年同期效果最佳。
“要抓好大单元综合治理工作,进一步提升短半径产建质量,加大立足井网单元类的大修力度,推动油藏开发提质提效。”该厂厂长刘培亮对技术人员提出工作要求。
围绕老井增产增效,技术人员迅速对前期措施效果不佳的低产老井进行排查,针对性制定“一井一策”,释放油井潜能。
TP33CH是在去年8月完钻的一口高产侧钻井,1月初,该井日产量由46吨持续下降至13吨。技术人员通过分析认为,该井所处位置在同一断裂背景下,井控区内仍具有较强能量。
技术人员通过组下120立方米潜油电泵的措施,效果显著,实现日均产油33.9吨,含水由80%下降至64%,为采油厂油藏开发高效生产夯实了基础。