“没有金刚钻,就干不了瓷器活。”今年以来,西北油田采油三厂通过实施漏失井打塞、封隔器套铣、自清洁防堵钻头、冻胶暂堵防气窜、短半径侧钻五项技术革新,有力推进工程技术向高端化发展,增油1200余吨。
漏失井打塞技术获得突破
“TP247XCH井循环洗井160立方米,出口无返液,这口井无法保证一次性打塞成功啊。”作业人员电话汇报道。
该厂工程技术室李海硕接到汇报后,立即带领技术人员赶赴现场,了解具体情况,通过现场监督测试液面,了解该井沉降速度,并对该井井身结构、水泥性能综合分析,拿出对策。再和打塞队伍进一步沟通后,通过合理附加沉降距离,精细化各项施工参数,认为该漏失井具备一次打塞成功可能。最终根据详细制定的方案实施作业,成功实现漏失井一次打塞成功。
针对漏失井打塞难题,通过不断探索实践,总结经验,按照不同井斜、沉降速度合理附加沉降距离,形成一套漏失井打塞技术体系,成功推广应用5井次,极大提高了运行时效。
套铣工艺技术新探索
“王师傅,咱们的TH10420X井封隔器解封遇到困难,经过长时间活动解封作业,还是没什么效果,可咋办啊!”
“应该是封隔器长期入井,随着注水注气的开发,井内腐蚀结垢,锁爪无法回缩,提拉解封无效,只能考虑去套铣打捞了。”
一语惊醒梦中人。正当新人小陈束手无策的时候,老技术员王燮的回答让小陈开心不已。
在日常的修井过程中,经常会出现注水注气腐蚀带来的封隔器解封困难,针对封隔器套铣困难,该厂引进金刚石套铣工具,在TH10420X、T740井应用,实现单趟套铣封隔器成功,形成封隔器套铣新技术储备。
另外对于水泥固结长落鱼井,在TP108X、TP119井,通过综合评估,将常规套铣时使用4-5根套铣筒,大胆尝试增加套铣筒至8-10根,高效处理出井内全部落鱼,大大提高了套铣打捞效率,形成了长落鱼高效套铣打捞工艺。其中TP108X由常规的套铣打捞30趟缩减至18趟,节约工期48天。TP119井也由25趟缩减至20趟,节约工期20天。
自清洁防堵钻头创新见效
2月18日,TH10263井因井筒垮塌,应用自清洁防堵钻头,成功一趟钻处理至井底,大幅提高运行时效。
2022年3月份,TK834井在处理井筒施工作业时,井底重复垮塌,处理工具堵水眼,导致作业效率极低。对此,采油三厂组织联合义诊,地质、钻井、修井等不同专业的“大夫”云集诊所。大家针对难题,提出6条处理意见和措施。最后,经过综合复诊,决定改进三牙轮钻头,创新将三牙轮钻头水眼通径由毫米提高至36毫米,配合反循环处理工艺,做到钻头自清洁防堵,提高处理时效。
经过实施,该技术大大降低了堵水眼、卡钻风险,提高了处理效率,形成了自清洁防堵钻头新工艺。去年,成功推广应用13井次,大幅缩短了工期,提高了开井时率,累计增油1093吨,创效533万元。
开局就是冲刺,在新的起跑线上一线生产人员发挥“金刚钻”精神,以实际行动助力油田高质量发展,向着全年原油产量目标进发。