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西北油田持续推动断溶体油藏高效开发 全力挥动“三板斧” 高效开发“断溶体”

作者: 张若彬 刘利清    来源: 西北油田    日期: 2022-09-13

  断溶体油藏是塔河油田重要的油藏类型之一,但由于存在于5000米以下特深海相碳酸盐岩地质开发条件的特殊性,与常规油藏相比,自然递减率大、开发难度大。

  长期以来,西北油田采油三厂紧密围绕油藏的地质特征,持续深入开展断溶体油藏稳产技术方法和岩溶系统规律的研究,不断强化基础认识,创新工艺技术,技术人员挥起“三板斧”,充分利用水驱、气驱调整等技术手段,以及通过酸化、高压注水和短半径侧钻等有效措施改善弱能量油藏动用条件,较好实现了采收率水平和储量动用程度保持稳步提升,截至8月22日,采油厂实现原油产量74.95万吨,同比上升0.9%,天然气商品量同比增长21.7%,达到1.47亿立方米。

  作为油藏开发最大的“效益工程”、“吃饭工程”,技术人员始终坚持做精做细注水开发工作,他们通过立足单元能力提升和井网调整,致力开展低成本注水开发,依托岩溶地质背景,调整和构建注水井网。通过开展断溶体油藏井组大排量注水和单井高压大排量注水,提升井间储量动用和井周多套储集体动用。

  TK8104井是该厂老区的一口作为八区次级断裂区域的一口注水替油井,技术人员通过加大注水排量400方/天上调到1000方/天,进一步扩大油藏横向波及体积,增油效果明显,日产由35提升至53吨,周期增油提升570吨,为老区再添一口“高产井”。截至目前,已累计实施大排量注水扩大波及7井次,累计增油8200吨。

  为进一步提升老区稳产上产能力,采油三厂不断加大注气三采提质提效工作步伐,在单井注气方面,技术人员通过优化注气参数和注入介质,气驱效果得到有效改善,同时积极开展大排量注气设备的优化改造,以及加快实施单井泡沫驱试验,已实施2井次,增油3200吨。

  在做好单井注气增油工作的基础上,技术人员触类旁通,立足岩溶系统和现有井网,加快推进单元注气工作,他们深入地质研究,系统排查,“双管齐下”,对注水效果变差井组和气驱井网不完善的井组进行单元大规模注气构建井网,截至目前已实施23井次,增油达到4.2万吨。经综合评价,单井注气效果较去年同期变好,工作量同期增加8井次,增油量同期相比增加2.08万吨。

  聚焦效益开发,采油三厂紧紧围绕“调结构”和“降成本”两方面,不断加快措施上产的攻坚力度,同时更加重视作业过程的优化以及实施后效果的跟踪,为今后提高决策能力、减少低效措施提供保障。

  技术人员积极转变思路,开展技术攻关,通过调整措施结构,推广堵水、调剖类低成本措施替代高成本措施,以及增加井网调整类措施,精心做好优化方案设计和配套工艺,在降低作业成本同时,措施有效率和生产时效取得“齐头并进”的良好效果。

  从措施整体效果来看,化学堵水和大修恢复井筒措施作业效果较去年更为明显,工作量同期对比分别增加27井次和8井次,增油量同期对比分别增加9069吨和9731吨。通过实施大修恢复井筒资源14井次,增油1.2万吨;实施化学堵水44井次,年增油1.95万吨,各项生产运行指标均保持良好状态,为采油厂高质量发展,锚定全年生产目标打下了坚实基础。

 

 

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