4月17日,中国石化西北油田顺北4-10H井完成三开中完作业,钻井进尺3308米,作业周期34.5天,较设计周期减少15.5天,周期结余率超过30%。这是西北油田坚持多元化管理推动“四提一降”提水平的又一成果。
2021年以来,西北油田针对工区钻井新进及转接队伍数量多、钻井工作量同比增加六成以上等现实难题,积极通过管理创新、技术创新打造“提质、提速、提效、提产、降本”新引擎,全面提升增储上产保障能力。2021年,西北油田完钻进尺达到80.95万米,同比上升53%,井均钻井周期81.34天,同比下降5.3%,工区钻井故障率仅0.72%,同比下降32.7%。
差异化管理实现因地制宜提速提效
“我们针对塔河老区和顺北新区钻井‘四提一降’采取差异化管理。塔河老区的周期控制已进入瓶颈期,主要从安全保障、管理提效、工序优化上挖潜;顺北新区则侧重用新技术解决瓶颈难题实现提速提效,两个区块都取得了不错的成效。”西北油田石油工程监督中心经理王建云说。
西北油田推行钻测录固多专业一体化办公,按照塔河油田的区块、井型划分了项目群。通过总结、提炼成熟的施工经验,加以固化后在工区推广应用推动提速提效。
今年初,塔河油田的两个项目群围绕二开制井生产周期和设计周期建立了实时对比制度。他们设定二开长裸眼井18天进尺5000米的预警红线,力争10天进尺3500米、15天达到5000米。
他们通过实施工程地质一体化,倒逼优化作业措施实现了提速目标。目前塔河油田二开井共钻进7口,其中一口井实现10天周期目标、两口井实现15天周期目标。
顺北新区地质资料相对单薄、井例少、工程难度大,他们遇到问题通常从新技术、新工艺的探索和应用中寻求突破。
工程技术人员研究不同地层的机械钻速与应用新工艺的关系,逐一筛选提速工具和钻头型号。
“二叠以上选用高抗冲异型齿PDC钻头+等壁厚大扭矩螺杆或扭力冲击器提速提效;志留系窄密度窗口地层推广微纳米封堵防塌+封缝即堵高效防漏,配合液体套管技术,强化封堵提承压实现安全钻井;却尔却克地层倾角井段采用垂钻+大扭矩螺杆防斜打直。”石油工程监督中心副经理杨子超说,“我们根据这些成果提出提速优化建议,作业完成后分析实际与预期情况,再进一步优化工艺。”
目前,他们围绕顺北油气田地质工程情况建立了相对完善的钻井液、防漏堵漏、旋转控制头、垂钻系统使用等新技术体系,有力推动了顺北“四提一降”。2021年,顺北地区主力条带钻井周期由166天缩短至144天,周期节约率达10%以上。
全链条管理挤压无效停待时间
今年一季度,顺北8号断裂带“花开并蒂”。顺北803X井二开一趟钻进尺3072米,机械钻速达到每小时20.15米,成为该条断裂带新的提速标杆。顺北8-3井对顺北803X井的施工技术模板进行优化提升,仅一个多月后,该井就以机械钻速每小时20.19米的成绩,创造了提速新纪录。
屡创纪录离不开工程技术人员不断强化全链条管理,通过做实监督策划、过程管理、事后总结、全面评价等环节挤压无效停待时间,提高作业时效。
2021年下半年,西北油田启动钻井工程监督全链条管理,重点做实施工方案编制等两项重点工作的力度。
以前工程监督人员大多是从安全、合规上进行把控、审核。在实际施工作业中,方案变更较为简单,起不到指导施工的作用。
实施全链条管理后,他们一开始就着手推行施工方案监督管理,完善施工方案管控机制。发挥专家团队、甲乙方一体化、工程地质一体化作用,召集甲乙方钻测录固等各专业的专家、技术骨干共同组成评审组,从各个专业上进行细化优化、丰富完善。审定后,把方案作为指导现场施工和监督管理的依据,同时严格了变更。
“此举既高效发挥了施工方案全面识别风险、指导施工和管理的作用,也有效减少了工程变更,提高了现场管理效率。2021年至今年一季度,西北油田共编制、执行钻井施工方案224项,工程变更率较前五个季度下降20个百分点。”石油工程监督中心生产技术管理室经理南玉明介绍说。
软硬件协同优化提升综合提效能力
4月7日,在顺深1井发生断钻具事件,第一回次打捞失败后,西北油田工程领域专家团队成员张福军立即赶到现场指导打捞作业。
当他了解到打捞作业的两种重要工具不是一个厂家供应时,立即判断出失败的原因是由于两种工具配合间隙达不到锁紧要求导致的。在他的建议下,作业队伍更换了其中一种工具。4月8日,落鱼全部出井,故障解除。
在西北油田工程监督领域专家团队中,类似张福军这样的专家人才已经达到12人。近一年来,专家团队立足解决油田工程瓶颈难题,突出异常诊断和指导,提出并形成复杂故障预防建议16条,先后解决了顺深1井、夏河2井等33口井的复杂故障难题。
西北油田通过强化专家支撑团队建设提升软实力同时,不断推动硬件升级,协同提升“四提一降”水平。
西北油田出台了《关于外围施工井四级固控设备配置的要求与建议》等制度,引导工程作业队伍升级设备。
目前,顺北区块80型及以上钻机设备升级完成率达到100%,70型钻机设备升级完成率达到88.9%,这些设备已经能够满足顺北超深井钻井的提速要求。同时,在顺北工区的14支钻井队伍完成了钻井液体系、管线等装备、设施的改造升级,施工作业能力得到进一步提升。
多种政策支持有力带动了作业队伍加快升级改造设备的进度,推动“四提一降”成效更加明显。以顺北4号断裂带为例,井均设计周期为200天,实际钻井周期仅为175.6天,较设计周期减少12.2%。目前,顺北4号断裂带已贡献10口千吨井,为油田增储上产提供了重要支撑。