“减振延寿”技术助力潜油电泵质效双收-新华网
2025 12/22 15:32:14
来源:西北油田分公司采油一厂

“减振延寿”技术助力潜油电泵质效双收

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  12月8日,在西北油田采油一厂采油管理四区YQ5-16X井现场,油藏技术员许佳欣正密切监测井口压力、温度等数据。这口井自投用潜油电泵以来,已安全平稳运行521天,日产油27吨,以安全稳定的产能输出,助力采油管理四区冬季增油上产不断提速。

  “本井的技术特色就是采用了尾管悬挂工艺,通过悬挂一根5寸半的套管,将尾管的载荷从电泵上转移到上部油管上,使得尾管能够下升到5500米深处,稀稠油能够充分混配,防止电泵发生异常,发挥电泵高液量的特性,实现油井高产。”许佳欣介绍道。

  作为主力机械采油设备,潜油电泵在油田生产中发挥着重要作用。目前采油一厂共有潜油电泵井93口,生产井72口,日产油1072吨,占全厂日产量的30.4%。随着于奇超稠油区块开发持续推进,以及油藏大泵提液需求不断攀升,潜油电泵井数量呈逐年递增态势。

  然而设备运行的可靠性与使用寿命,直接关乎油田稳产增效目标的实现。自2024年以来,采油一厂电泵井检泵频次增加,主要原因是频率调整、地层液性变化等因素引发设备振动,持续的剪切力导致井下的潜油电泵发生螺栓断裂、轴断裂等突发异常。停井不仅造成原油产量损失,还产生高额修井作业费用,成为制约油气产能释放的“卡脖子”难题。

  面对挑战,采油一厂技术团队迎难而上。通过深入分析研究,他们判定电泵井异常振动是引发螺栓疲劳断裂的核心诱因。为此,技术人员从消除异常振动源切入,最终确立了“源头治理、过程控制、强度升级、系统防护”的综合技术方案。

  针对每口井的生产特点,技术团队制定了电机配置新标准,并在电泵排出和吸入口法兰连接处加装吸振橡胶扶正器,有效降低因频率调整、液性变化等因素引发的振动,避免剪切力导致泵头螺栓断裂。同时,对螺栓实施尺寸、数量、材料三重升级,系统性提升电泵抗振动性能。

  针对大排量电泵应用中存在的落井风险,技术团队为200方以上大排量电泵加装过桥套管,累计应用18井次,目前生产运行平稳。当前采油一厂持续跟踪应用井生产动态,加快新措施推广应用,最终形成了一套成熟可靠、可规模化推广的潜油电泵减振延寿技术体系,为油田高质量发展提供坚实技术支撑。

  这项减振延寿技术已被纳入《采油一厂潜油电泵井管理业务指导书》,成为指导后续新泵入井的技术标准。据统计,该技术可有效延长电泵平均检泵周期,使电泵井年检泵井次每年减少3井次,年创经济效益700余万元。(王鹏飞)

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