“11月我们按照冬季机采井管理要求,实施不停产套注稀油预防措施27井次,避免异常停机影响产能;9口掺稀井落实掺稀优化,日均净产油154.08吨,环比增长24吨,掺稀比稳定在0.3。”
12月1日,在西北油田采油一厂采油管理一区周会上,技术组组长张勇开心地分享着近期机采井管理亮点。这是采油一厂精耕机采井增产“责任田”,激活提质增效新动能的生动写照。
今年以来,该厂始终聚焦油气增储上产核心目标,通过机制创新破除管理壁垒、技术支持破解生产难题、协作发力凝聚全员合力,超额完成机采井增产一万吨的既定目标,实现累计增产原油1.14万吨,为采油厂生产任务完成筑牢根基。
采油一厂机采井井数达616口,开井439口,占总开井数的71.3%,日产油量2404吨,占总日产的68%——机采井的平稳、高效运行,是稳产增产的“压舱石”。然而在机采井日常管理与增产提效工作中,项目组也面临着辖区内机采井中高含水开发、超稠油黏度高、举升效率低等行业性难题。为攻克这些“硬骨头”,项目组由党员干部带头成立“机采井增产1万吨专项攻坚小组”,将党建引领与生产实践深度融合,形成“党员带头、骨干攻坚、全员参与”的工作格局。
围绕机采管理提效这一核心任务,技术人员精心制定《机采井增产一万吨实施方案》,对应形成8项针对性增产措施和3项坚实的管理保障。通过所区一体化联动,进一步压实各管理区责任,完善机采配套设施,同时积极推进不同油藏类型举升工艺适配性试验与现场应用。一系列举措下,目前采油一厂机采井生产时率已达到99.1%,泵效75.6%,检泵周期更是长达1124天,机采指标持续保持向好态势。
管理机制创新,是机采井高效运行的重要支撑,也是深耕增产“责任田”的关键抓手。项目组对机采井落实“日排查、旬对比、月分析”的方式,提升对油井生产参数的敏感性,提高异常处置时效,杜绝大异常,避免小异常。PCS在线巡检,强化责任意识,精细机采井管理,区块落实到人,领导带头过井机制,做到异常超前预防管控;与去年同期对比,异常井次大幅度下降。
工艺技术创新,则成为撬动增产提效的核心引擎,为激活新动能提供了硬核支撑。项目组坚持“源头优化+技术储备+试点推广”三维发力模式,持续完善超稠油举升工艺体系:结合油藏地质特征优化工艺方案参数,联合科研院所攻关储备化学降粘、热力降粘等核心技术,成功推广电磁加热工艺、螺杆泵举升技术等先进技术,最终形成“电泵+尾管举升工艺为主,电磁加热、管线保温等技术为辅”的特色工艺体系。
凭借这套特色工艺体系,采油一厂先后在13口稠油井实施电磁加热井筒降粘助力举升,以及地面伴送+电磁加热地面降粘、二级泵送降回压等工艺技术,持续释放机采井地层产出潜力。(王鹏飞)

