清晨的戈壁滩上,新疆能源准东露天煤矿的采剥现场已是一派繁忙景象:无人矿卡在梯田状采场中穿梭,智能化洒水车扬起的水雾折射出彩虹。2025年,该矿通过科学规划、自主创新和技改赋能,打响了提质增效的“突围战”,交出一份亮眼答卷。

准东露天煤矿采区全景
科学规划降成本 剥离施工“瘦身”超500万
“暂停冬季高成本标段施工,集中力量攻坚重点区域!”年初的生产协调会上,生产技术部科员叶鲁青的大胆提议引发热议。面对冬季剥离单价每立方米高出0.59元的难题,团队通过动态分析采剥数据,创新提出“错峰施工”方案:暂停一标段作业,集中设备攻坚二标段重点区域。
这一决策在2月底显现成效:在完成511.2万立方米剥离量的同时,成功规避冬季高价作业,节省成本509万元。与此同时,采场南帮台阶116.3万立方米剥离物料的运输路径优化,缩短运距215米、降低高程50米,每立方米成本下降0.48元,再创55.8万元效益。
自主维修掀热潮 外委依赖“破冰”省31万

维修工正在维修胶带
“一季度中小修成本同比下降54.8万元!”机电管理部主任李永强公布的数据背后,是一场全员参与的“成本革命”。过去依赖外委的设备维修不仅周期长、费用高,更制约生产进度。如今,矿内掀起自主维修热潮:
胶带机维修 :职工自主掌握硫化技术,延长胶带寿命,节省人工费10.54万元;
馈电开关改造 :拆解故障设备自主更换零件,从外委报价中“抠”回0.85万元;
刮板机齿板更换 :自主完成72块齿板更换,成本归零;
工程机械保养 :16台设备滤芯、油脂更换转为内部作业,再省2.08万元。
仅一季度,自主维修累计降本31.16万元,单位维修成本压减至0.11元/吨,成为降本增效的“突破口”。
技改赋能精准控 防冻液成本“跳水”55万
“车速感应—自动配比—精准喷洒!”装运中心技术员白建飞团队研发的防冻液智能喷洒系统,彻底改变了人工操作效率低、浪费大的痛点。“光改设备可不够,还得在配方上多下功夫!”白建飞没有满足于此,不断尝试在成品防冻液中掺入防冻粉,调配出低浓度但防冻效果丝毫不差的防冻液。1至2月份,驶出准东煤矿的505列火车均使用了新配方的防冻液,累计省下1180立方米成品防冻液,节约成本41万元。

运煤火车正驶过改良后的防冻剂喷洒系统
“升温了,我们该改配方了。”3月份,团队又灵活调整防冻粉用量,再省出了14.3万元。这场全方位的“防冻液改革”,累计为矿省下55.3万元,为企业提质增效注入了强劲动能。
准东露天煤矿的提质增效实践,不仅体现在数据突破上,更激活了全员创新活力:生产技术部动态优化采剥方案,机电团队攻克“卡脖子”维修难题,技术骨干带头开展工艺革新。2025年一季度,矿内职工提出合理化建议23项,实施技改项目8个,形成“人人算成本、岗岗创效益”的浓厚氛围。
未来,该矿将持续深化精益管理,推广智能化改造经验,计划年内建成5个创新工作室,推动降本增效从“攻坚战”向“常态化”转型,为戈壁矿区高质量发展注入新动能。(张闯 刘志杰)

