“30万方、50万方当前天然气处理装置运行稳定,分馏出来的合格轻烃和天然气不仅直接装车外销,质量效益也同步提升。”3月11日一大早,西北油田采油一厂油气处理部技术组组长祖龙卡尔·艾合买提,准时来到50万方轻烃回收装置中控室,熟练地点开DCS系统,逐一了解各生产设备装置运行状况、参数设定等内容。
作为采油一厂油、气、水系统集输主阵地,这里设备装置多,工艺流程复杂、安全管理难度大。尽管已在油气处理部工作了12年,面对生产祖龙依然主动加强业务学习,提升能力素质,多年的岗位历练让他从集输工成长为技术组组长,为把控原油、天然气及副产品的质量,精细处理合格外输油田水履职尽责,默默奉献。
在油、气、水等生产区域,大家经常能看到祖龙卡尔调整设备参数,解决生产难题,指导技能培训的忙碌身影。
前段时间,50万方轻烃处理装置岗位人员,对从脱丁烷塔分馏的副产品轻烃和混烃(液化气)的几次取样,属于关键性指标的饱和蒸气压检测均不合格,上级指令迅速查找原因,确保合格产品外销。
轻烃和混烃是通过一系列复杂工艺流程,从天然气中精心提取的,属于企业高附加值产品。性格倔强、从不服输的祖龙看在眼里,急在心头,暗下决心要以最快的速度解决难题。
连续几天,他和同事冒着严寒一起扎根现场,从50万方原料气进入口分离器脱水开始,线上线下紧密跟踪分子筛干燥塔、脱乙烷塔、脱丁烷塔等关键设备的运行状态。加密取样做好组分分析,第一时间掌握天然气组分、轻烃饱和蒸气压等相关数据,结合生产要求,针对性开展温度、压力等参数的精细调整。
在保障原料气稳定供应的前提下,他和同事通过深入研究,最终将脱丁烷塔回流调节阀开度保持在70%以上,进入脱丁烷塔塔釜的液量控制在每小时2立方米,设定塔底再沸器温度为162℃,塔顶压力控制在1.2兆帕以内,不仅使轻烃和混烃的质量达到合格,日产分别有所增加。
“差之毫厘,谬以千里。脱丁烷塔分馏出来的轻烃和混烃,对设备温度、压力等参数设定及其严苛。通过对整个生产系统精细调整,将塔底温度仅调整了1℃,看似不起眼的数值,会导致饱和蒸气压会发生变化,是产品质量不合格的关键因素。”祖龙卡尔说。
在他和同事的共同努力下,2月份该厂副产品轻烃和混烃日产分别达到53.05吨、57.86吨,双双保持了超计划运行的良好态势。(王鹏飞)

