“根据目前的情况,在井下的高温环境下,磺酸盐胶液的黏度确实比之前用的黄原胶携带能力更好。你们盯好现场,我再去1-14看看情况。”2月15日,西北油田采油四厂技术管理中心工程技术员陈宇说完下步工作计划,就匆匆离开了SHB1-3井修井现场,赶赴他的下一个“战场”。
今年以来,采油四厂聚焦油田公司千万吨级油气田建设,持续巩固和增强顺北油气田良好发展态势。在提高采收率工程实施中,为确保一区产量稳定,全力推进停躺井治理。陈宇刚刚离开的SHB1-3井,是顺北开发早期投产的。随着生产时间的增长,含水逐渐升高,为了降低含水,前段时间在井内打上了水泥塞封堵出水层段。
陈宇和修井队目前要做的就是清除水泥塞顶部的水泥渣、泥沙等杂质为后续射孔酸化重构油气生产通道扫清障碍。由于这口井的裸眼段斜度较大、井下温度较高,常用的黄原胶无法较好的润滑钻具和携带杂质。经过筛选,陈宇提出了使用性能相近但更耐高温的磺酸盐胶液替代,而今天就是检验效果的日子。
石油工程专业毕业的陈宇,大学时主攻钻井液研究,虽然钻井和修井只有一字之差,可里面涉及的内容却有很大的差别。
“后半段的实习期,我全部用来给自己‘充电’了。”每次有人问他为什么对现场这么熟悉,他总会这样回答。虽然在学校学习的时候也是研究和油气井相关的内容,但这个井到底是怎么打成的?用什么打成的?他也只是一知半解。只有了解了井的全部构造,才能知道井要是有了“病”该怎么“治”。2024年在SHB4-15X井半年的跟踪学习,加上陈宇对问题刨根问底的执着,让他快速成长为了修井现场的“熟练工”。
赶到SHB1-14修井现场后,陈宇一边查看刚从井筒中打捞出来的短节,一边和修井队的工作人员交流着:“结合前期的数据,目前鱼顶位置已经到达封隔器上方不远处的水力锚了。现有工具可能不合适,咱们得赶紧把捞矛调到现场,争取一次性取出阻挡油井通路的封隔器。”
SHB1-14井也是一口停躺井,由于井下封隔器等落鱼内部堵塞物完全封住了油气通路,需要取出后才能恢复注气吞吐。封隔器位于井下7200多米,加上上部及下部连接的管柱,总长度近80米。经过数月的努力,已经取出了54米的管柱。
“就像打通关游戏一样,前面的小兵已经被我们解决了,现在我们要对付的是终极BOSS,等捞矛到了,我们就可以发动‘攻击’了。”查看完SHB1-14井的情况,陈宇又要返回SHB1-3井。两口井间16公里的戈壁路,他每天要跑4、5趟。
“从目前的效果来看,药剂没选错,我们把候沉时间增加到5小时,再洗一遍,应该就能开始准备下一步的射孔作业了。” 一下车,陈宇就直奔泥浆罐区域,检验更换药剂的成果。直到看见从井下不断返出的杂质,他紧皱了一天的眉头才舒展开了。(付莲)

