11月27日,乌鲁木齐石化公司热电生产部4号锅炉蒸发量增加,主操随即对喷氨量进行了调整。
“乌石化脱硝系统精准喷氨改造项目投用后,不仅实现氮氧化物超低排放,还能精准控制氨的用量,对脱硝系统减少脱硝剂耗量,准确控制烟气出口氮氧化物,控制出口氨逃逸都有示范意义。”热电生产部设备技术科科长范光辉说。
近年来,国家环保政策要求日趋严格,氮氧化物排放的限值一降再降。为了满足环保要求,乌石化热电生产部 4 号炉于 2013 年实施了低氮燃烧系统改造和新增 SCR 脱硝设施改造,满足氮氧化物超低排放限值。
传统的选择性催化还原技术(SCR)脱硝工艺无法精确控制喷氨量,局部过量喷氨产生了一些影响。“烟道内部是个盲区,只能根据氮氧化物产生的计算值喷入氨。”范光辉介绍,在锅炉负荷变化、煤质调整带来氮氧化物产生量发生变化时,会出现过量喷氨。特别是在锅炉低负荷运行、脱硝入口烟气温度降低的情况下,富余的氨气还会在烟道内生成硫酸氢铵,附着在引风机叶片、空预器管道、电除尘等设备上,影响净化效果及换热能力,加剧设备腐蚀,影响装置平稳运行。
今年10月,热电生产部启动了脱硝系统精准喷氨改造项目,更换喷氨格栅及喷氨管路,对喷氨管路和采样测量进行了精准分区,喷氨的出口由2条支路增加到32条支路,喷氨口由8个增加到128个。在 SCR反应器出口新设多点位分区测量氮氧化物分析仪,实现喷氨量分区可控,消除了SCR反应器出口氮氧化物的波动隐患,在不同工况下,都能达到氮氧化物及氨逃逸稳定达标排放。
守护蓝天的同时,这项环保项目也给企业提质增效带来实实在在的好处。范光辉算了一笔账,过去由硫酸氢铵造成的引风机、电除尘积灰、堵塞等问题,每年仅清理费用就需要100万元,喷氨量由过去每小时90kg下降到60kg左右,用量减少了三分之一,全年可节约液氨60余吨。范光辉指着150米高排烟囱说:“氨逃逸还会形成氨的螯合物,看起来烟气是蓝色的。为了天蓝蓝,环保卫士会想尽一切办法拒绝蓝烟,守护蓝天。”(邓芸 王峰炜)