“晓乐,加热炉氧含量3.4%,偏高,调小炉底风门开度,注意火嘴燃烧情况。”
“姬灵,炉底风门开度各关了两扣,你观察一下情况。”
8月15日,乌鲁木齐石化公司芳烃生产部员工“内”“外”配合对加热炉进行检查,将加热炉相关参数指标优化到位,提升加热炉热效率。
在全国首个生态日到来之际,乌石化锚定高质量绿色低碳发展目标,持续发力。围绕生产瓶颈、质量升级、节能降耗开展技术攻关,以大检修为契机,推进一批节能降耗项目落地;以劳动竞赛为载体,激发全体员工关注能效指标,参与节能减排工作,取得新成效。
理清生产用能情况,揪出能耗大户。加热炉是炼化生产过程中重要的工艺设备,也是主要的耗能设备,能耗约占炼油厂总能耗的20%~30%左右。乌石化将节能降耗的重点落在提升加热炉热效率,提升系统能效水平上。建立“一塔一策”和“一炉一策”并优化运行,炼油厂厂长许真铭介绍:“炼油厂组织开展装置能效专项对标达标,将炼油单因耗能、芳烃装置能耗现状与国家基准值、标杆值对标分析,制定能耗清单,对能耗高、效率低的环节进行重点攻关,达到全面控制企业用能的目的。”
“软”“硬”兼施,加热炉瓦斯耗量再探底。当前,乌石化生产装置正处于高负荷运行状态,加热炉负荷上升,“能耗大户”需求抬头。为了降低加热炉负荷,炼油厂从硬件升级和优化操作上下功夫,降低装置能耗,推进精益生产。
炼油二车间投用了重催、二套常减压装置热联合换热器,初底油温度提升30度,加热炉瓦斯单耗降低了500方/小时,加热炉负荷显著提升。芳烃生产部对五套装置的加热炉制定详细精准的操作要求,对装置平稳率、仪表自控率等关键指标设置奖励考评的上下限,开展“提高加热炉热效率”劳动竞赛,每周通报评比,提质增效结果与员工月度绩效挂钩,班组岗位员工铆足了劲,优化操作、节约能耗、勇争先进。
“能”尽其用,让能源得到充分再利用。夏季持续高温,装置加工负荷高,成品油装车量增加,低压瓦斯泄放量同步增长,炼油厂现有两台瓦斯压缩机无法回收所有的低压瓦斯,剩余的部分只能通过火炬燃烧。这部分凭空“消失的能源”让炼油厂公用工程车间副主任周振宇很是心疼。公用工程车间编制方案组织车间技术团队对系统和装置进行排查。千方百计增加低压瓦斯回收能力,通过流程优化,开启3台瓦斯压缩机并行回收低压瓦斯。通过测算,每小时可增加2500方瓦斯回收量,累计每月能够多回收180万方低压瓦斯,这些低压瓦斯转化成高压瓦斯供系统各装置加热炉使用,减少天然气消耗量,每月可提高经济效益180余万元。
节能减排、扩绿增长。乌石化坚持把节能作为第一资源,把节能降耗贯穿到生产经营全过程各领域。紧跟未来能源产业发展趋势,三季度2.1万吨/年液氧充装设施正式投产销售,0.5万吨/年液体二氧化碳装置建成投产,走向未来,乌石化绿色发展底色更浓,步伐更坚定。(邓芸)

