您当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文

独山子石化再次荣登乙烯行业能效“领跑者”榜首

作者: 李志强 蔡洪江    来源: 中国石油独山子石化公司党委宣    日期: 2022-01-14

  1月11日,记者从中国石油独山子石化公司生产运行处获悉,工业和信息化部网站近日了2021年度重点用能行业能效“领跑者”企业名单,独山子石化公司百万吨乙烯凭借燃动能耗578.91千克标油/吨优异成绩,荣登乙烯行业能效“领跑者”榜单第一名。自能效领跑者发布于2012年正式启动以来,独石化公司已经第8次荣获“领跑者”企业殊荣。

  图为独山子石化百万吨乙烯裂解炉。马晓娟 摄

  能效“领跑者”遴选行业包括原油加工、乙烯、合成氨、甲醇,以及钢铁、水泥等行业,65家“领跑者”企业达到行业能效领先水平,其中乙烯行业2家。

  独山子石化公司致力于打造节能节水先进型企业,以信息化手段为切入点,提升节能节水科学水平,先后投用APC先控、RTO实时优化系统,及时准确调整裂解深度;自行研究、自主开发了自动投退炉程序,保证投退炉期间,装置进料负荷稳定;建立能源消耗平衡系统,实施装置能耗过程管控及时对比分析,找出偏差,优化系统操作,进一步降低能耗、水耗。

  该公司以质量提升为关键点,促进水汽系统高水平运行,实施裂解炉新型炉管改造,降低炉管表面温度10℃左右,裂解炉热效率提升0.14%;开展机械清焦和化学清洗,提升超高压蒸汽品质,使排烟温度下降16℃,热效率提高0.58%提升工艺水品质,降低补入蒸汽和污水排放,新增急冷水塔工艺水甲苯萃取系统,将萃取率提高到94%,工艺水中苯乙烯含量明显下降,装置污水排放量由100吨/时降至35吨/时,界区外补入中压蒸汽量减少40吨/时。

  优化水质管理,降低循环水补水量。该公司根据现场实际调整药剂加注量,实时监控水质,2020年循环水浓缩倍数平均值9.01,高出国家标准4.01,年节水量约225万立方米。不断提高污水回用率,降低新水消耗。投用外排废水减排及回收利用项目,达标外排污水最低降至200吨/小时,年增加回用水量525万吨,污水回用率由45%提至70%。

[信息发布]
010070320010000000000000011100001128262433